養豬場污水處理一體化設備尺寸
養殖場于2012年投產運行,原水處理工藝隨之運行,在原工藝運行過程中,隨著調試運行正常,出水基本能夠達到**排放標準。然而隨著時間的推移,工藝出水逐漸出現SS偏高,出水水質變黑、變臭現象,經水質檢測發現,主要是SS、COD及氨氮超標。由于出水SS質量濃度由原來小于150mg/L 升高至800mg/L,而氨氮質量濃度也一直保持在40 mg/L以上。無法達標,從而造成收留出水的氧化塘惡臭,嚴重影響周邊環境。
對工程出現的問顳講行現場調研及水質監測分析之后,得出如下結論:
1)主要原因,是因為該養殖場的規模講行了擴大,廢水水量從150m3/d增加至200m3/d,導致運行負荷太高所致。原厭氧接觸池的COD負荷為1.7? 2.0kg/(m3*d),為15?25攝氏度的溫度條件下COD容積負荷的高值,當水量從150m3/d增大到200m3/d時,勢必引起負荷增高從而導致系統的承受能力降低,厭氧系統出現較大問題。
2)根據講出水水質情況,沼氣池出水、接觸氧化池出水、氧化塘出水的水質均超標。從原沼氣池的進出水口設計圖及現場實際可以看出,該池進出水口的標高基本在同一高度,在初始運行時,未出現出水短流,何經討*運行,污泥積累、設備維護不善等原因,厭氧污泥沒有發揮效果,從而導致后續的構筑物軺負荷而無法達標運行。
傳統微電解材料表面積太小也使得廢水處理需要很長的時間,增加了噸水投資成本,這都嚴重影響了微電解工藝的利用和推廣。
3 養豬場污水處理一體化設備尺寸工藝改造
3.1解決方案
針對上述原因,提出改講工藝如下:
1)針對運行負荷太高,在厭氧接觸池部分增加填料以增加厭氧污泥的濃度,從而滿足因廢水暈增高后而增加的污泥負荷,同時對厭氧接觸池進行一定的改進。
2)好氧部分增加膜生物反應器工藝,在本工藝中,不對生物接觸氧化池做改動,原工藝有兩個沉淀池,即初沉池和二沉池(原設計思路是為了將SS去除更好),本改進工藝將膜組件放入原工藝初沉池中構津浸沒式膜生物反應池,對出水水質進行把關處理。
具體方案為:1)原設計沼氣池已經造成進出水短路,未能發揮厭氧反應器效果。可將沼氣池進水口下調,同時在池底污泥區的上部增設1m厚度的填料,形成復合型厭氧接觸池;2)利用原初沉池,將膜組件浸沒入池中,構建膜生物反應器;3)經核算,原工藝設置風機出風量較大,可利用工程現有羅茨風機供氣,其供氣量可滿足膜生物反應器的處理需氣要求;4)利用原工藝二沉池作為設備間(膜反應器的抽吸泵,反沖泵,反沖水箱、電控設施等),出水進入氧化塘。
3.2 改造后工藝流程
改造后工藝流程如圖2所示,廢水經復合型厭氧接觸池處理后去除大部分COD、SS,之后進入好氧生物接觸池進行好氧生化處理,經MBR強化處理后講入氧化塘講行自然處理,之后排放。
通過增加填料對污泥濃度進行有效地提高,從而保障污泥負荷的正確參數,增加廢水的處理效果,在理論上是可行的,是我國很多污水廠提標改造的主要技術工藝。而膜生物反應器工藝具有占地小、負荷低的特點,膜組件具有高效截留作用可保證出水SS良好。經改講后的工藝對廢水講行處理,可汰到較好的處理水平。
改講后主要設備如表2所示。
本技術特別針對有機物濃度大、高毒性、高色度、難生化廢水的處理,可大幅度地降低廢水的色度和COD,提高B/C比值即提高廢水的可生化性;可廣泛應用于印染、化工、電鍍、制漿造紙、制藥、洗毛、酒精等各類工業廢水的處理及處理水回用工程。
生物接觸氧化池