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通海化工有限責任公司(原通海氮肥廠)始建于1971年、1973年5月建成投產,當時的生產能力為年產0.3萬噸合成氨。經過三十年發展,生產能力擴大到5萬噸合成氨,其中:碳銨5萬噸、甲醇1萬噸。從單一產品碳銨發展到目前的甲醇、甲醛的中型化工企業。2000年12月28日改制為云南省通海化工有限責任公司,從國有獨資企業轉變為民營企業。
由于是一套運行多年的老系統,對脫硫塔進行過多次技改,效果依然不理想。脫硫系統降溫效果差、系統阻力大、脫硫效率低、電耗較高。在脫硫塔改造前,有兩套系統,一套為Φ4200脫硫塔,一套為Φ6000脫硫塔,脫硫塔為填料塔,塔內裝填階梯環,以前也用過海爾環,液體分布器均為一層,沒有再分布器;填料設計為三段,由于裝過三段,下段極易出現硫堵,沒辦法就只裝上面兩段,即便這樣,仍會出現填料層阻力波動,時有上升影響生產的情況,總體運行1年要扒三次塔,嚴重影響了生產效率。
2011年,在了解到我公司生產的KC系列塑料格柵填料,在脫硫塔中脫硫效果好,壓降低,不積灰,不結焦等特點后,對塔內填料進行了更換。經過近3年的運行和拆檢證明,格柵填料的選用是正確的,為正常生產和脫硫效率的提高提供了保證。
KC系列塑料格柵填料是由塑料板經過沖壓,按一定的加工藝,根據塔徑、人孔大小進行組裝而成的。每盤填料的高度由塔徑確定,一般為80-100mm。由于格柵填料的柵板與塔截面是垂直的,因此同樣基本消除了散堆填料和波紋規整填料共有的壁流現象。大直徑的塔根據人孔的大小來確定格柵填料分狀塊的寬度,長度則由塔徑來確定,分塊由人孔裝入塔內。填料支撐與格柵填料的排列方向呈90°,上下層之間格柵填料排列方向旋轉45°。塑料格柵填料以塑料板片為主要的傳質構件,板片垂直于塔截面,與氣流和液流方向平行,由與上下兩層呈45°旋轉,整體塔內氣流和液流逆向旋轉,旋轉流動接觸。液體靠重力沿填料表面下降,與上升的氣體接觸,在塑料板片表面呈膜狀流動,氣體作為連續相自下向上流動,與液膜接觸傳質,氣液之間形成滴狀或膜狀接觸。使氣液兩相有很好的接觸。塑料格柵填料,具有走向固定、通道均勻、氣液量越大相間作用越強,但持液量小、阻力小、不液泛、使用空速高等特點。塑料格柵的板片間距大、板片表面光滑、氣體上升和液體下降阻力大大降低,氣液相有各自的通道,每經過一層格柵,流體在板片的作用下變向而沖刷板片,使得含塵氣體和液體不會在填料表面停滯、沉積、淤積和堵塞。并且不會有散堆填料的有效面積重疊,使傳質效果達到*。
通過選用萍鄉科創化工填料有限公司的塑料格柵填料,來達到預期的目的。改造前脫硫塔的硫化氫含量842mg/m3,改造后脫硫后為1.4mg/m3,塔阻力低于0.7kpa(75mmH2O)。
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