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處理量300噸的氣浮機怎么調試

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更新時間:2019-12-10 10:04:36瀏覽次數:224次

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加工定制 設備種類 溶氣氣浮機
處理量300噸的氣浮機怎么調試
溶氣氣浮機常常見故障以及處理方法?
3、溶氣泵啟動后自動停機:這可能是因為該路熱繼電器保護電流設置不當。
4、*不用,啟動后自動停機:可能是線路脫落或者是該自保線路按點的接觸電阻過大。檢查好自保線路,排除自保按點的接觸電阻。

處理量300噸的氣浮機怎么調試

溶氣氣浮機常常見故障以及處理方法?溶氣氣浮機是一種效率不錯的溶氣設備,很多時候可以代替傳統的引氣設備,用久了難免會出現異常現象,出現異常就要想辦法解決,下面為大家說一下溶氣氣浮機常常見故障以及處理方法:
溶氣氣浮機常常見故障以及處理方法?
1、接觸區浮渣面不平,局部冒出大氣泡或水流不穩定,釋放器應該取下排污;分離區浮渣面不平,池面常見大氣泡破裂,則表明氣泡一與絮粒黏附不好,應檢查井對混凝系統進行調整;不合格出水返回集水井,合格出水進入后續處理系統。
2、開機時溶氣水正常,半小時后無溶氣水:這可能與供氣自動電器部分有關聯,應檢查手、自動轉換開關是否恰當,自動控制線路是否脫落。
3、溶氣泵啟動后自動停機:這可能是因為該路熱繼電器保護電流設置不當。
4、*不用,啟動后自動停機:可能是線路脫落或者是該自保線路按點的接觸電阻過大。檢查好自保線路,排除自保按點的接觸電阻。
3.4.2改良型AAO工藝

改良型AAO工藝將缺氧池置于厭氧池之前,來自二沉池的回流污泥、0~100百分之的進水和100百分之~300%的硝化液回流進入缺氧階段,回流污泥和混合液在缺氧池內進行反硝化,去除硝態氮,再進入厭氧段,保證了厭氧池的厭氧狀態,強化除磷效果。

生化池進水采用堰門調節,30%~50%來水進入缺氧區,70%~50%來水進入厭氧區,兩點進水的方式,使得缺氧段污泥濃度較好氧段高出近50%,分段進水系統比常規法具有較多的污泥儲量和較長的污泥齡,從而增加了處理能力;單位池容的反硝化速率明顯提高,反硝化作用能夠得到有效保證。在不同進水水質、不同季節情況下,根據生物脫氮和生物除磷所需碳源的變化,調節分配至缺氧和厭氧段的進水比例,反硝化作用能夠得到有效保證,系統中的除磷效果也有保證。

3.4.3生化池設計

設計zui低水溫為10℃,污泥齡為17.14d,混合液污泥濃度為3.80g/L,污泥總產率系數為0.56kgMLVSS/kgBOD5,污泥負荷為0.068kgBOD5/(kgMLSS•d),好氧池容為11800m3,缺氧池容為6600m3,厭氧池容為2250m3,總池容為20650m3,水力停留時間為16.52h。

設計需氧量為10105.88kg/d,折合空氣量為162.22m3/min。缺氧區潛水推進器4臺,單臺功率為11.0kW,厭氧區潛水攪拌器4臺,單臺功率為3.0kW,好氧區曝氣方式采用盤式微孔曝氣器,合計5610個,單個曝氣器服務面積為0.36m2。

3.4.4二沉池設計

出水水質要求較高,選擇具有大容量、高負荷、高穩定性特點的周邊進水、周邊出水二沉池,數量2座,直徑為33.0m,zui大流量時表面負荷qmax=1.06m3/(m2•h),平均流量時表面負荷為0.73m3/(m2•h),沉淀時間為3.59h,池邊水深為4.80m,其中有效水深為3.80m,緩沖層高度為1.0m,超高1.00m,總高度為5.80m。

設備采用中心傳動單管吸泥機,具有迅速吸泥、高濃度污泥、吸泥平穩、結構簡單、日常維護量小等特點。

3.4.5污泥回流及排放系統設計

硝化液回流、污泥回流、剩余污泥排放系統設置于長方形改良型AAO生化池與圓形二沉池合建形成的“三角形區域”內(如圖2所示)。硝化液回流采用水平穿墻泵6臺,單臺流量為650m3/h,揚程為10kPa,功率為4.0kW;污泥回流采用潛水排污泵6臺,單臺流量為310m3/h,揚程為35kPa,功率為7.5kW;剩余污泥排放采用潛水排污泵3臺(2用1備),單臺流量為30m3/h,揚程為150kPa,功率為4.0kW。

3.5混凝沉淀池

混凝沉淀池設計規模為3.0×104m3/d,尺寸為36.85m×9.40m×4.2m。機械絮凝池2組,對稱布置,采用三級絮凝沉淀,共6格沉淀區,每格平面尺寸為4.50m×4.50m,有效水深為4.20m,水力停留時間為24.50min。上向流斜管沉淀池2組,對稱布置,每組平面尺寸為20.10m×4.50m,表面負荷為6.90m3/(m2•h),斜管傾角為60°,有效水深為4.10m,其中清水區為0.90m,斜管高度為0.90m,緩沖層為1.20m,排泥區為1.00m。

3.6過濾消毒池

過濾方式采用纖維轉盤濾池,保證出水SS達標,消毒方式采用紫外線消毒,保證出水的微生物學達標,過濾池與消毒池合建,設計規模為3.0×104m3/d。

纖維轉盤濾池2組,直徑為3.0m,單組盤片數量12片,旋轉驅動功率為0.75kW。進水SS≤20mg/L,出水SS≤10mg/L,濾速≤15m3/(h•m2),水頭損失為0.6m,反沖洗水泵每池配5臺,共10臺,單臺流量為50m3/h,揚程為70kPa,功率為2.2kW,沖洗頻率約3~5次/h。

紫外線消毒渠道1組,安裝1套紫外線消毒設備,功率約25kW。

3.7出水井

過濾消毒池出水設計獨立的出水井一座,平面尺寸為2.50m×3.00m,內部采用藍色瓷磚飾面,中間設置不銹鋼出水堰板,處理后尾水排入運河,運河水位較低時,出水井內形成“瀑布狀”的出水效果,觀賞性較好。同時,出水井也作為地方環保部門出水監測系統的監測點,方便取水。

3.8鼓風機房

鼓風機房土建設計規模為4.5×104m3/d,平面尺寸為20.00m×9.00m,設計5臺鼓風機位置,一期工程安裝羅茨鼓風機3臺(2用1備),單臺風量為81m3/min,風壓為58.8kPa,功率為132kW;預留兩臺鼓風機位置,供二期工程使用。

3.9污泥濃縮池

污泥濃縮池污泥由三部分組成:二沉池剩余污泥量為448.89m3/d,含水率為99.20%;水解酸化池剩余污泥為144.50m3/d,含水率為99.00%;混凝沉淀池排泥為205.35m3/d,含水率為99.20%;設計總污泥量為798.74m3/d,平均含水率為99.16%,折合絕干污泥量為6.68tDS/d。

污泥濃縮池直徑為15.0m,有效水深為4.0m,污泥固體負荷為37.80kg/(m2•d),設計停留時間為21.23h。設計濃縮后污泥含水率為98%,濃縮污泥量為333.95m3/d。污泥濃縮池內安裝槳板式中心傳動污泥濃縮機一臺,功率為3.7kW。

3.10污泥脫水機房

污泥脫水機房土建設計規模為4.5×104m3/d,平面尺寸為34.00m×15.00m,設計3臺污泥脫水機位置,一期工程安裝帶式污泥脫水機2臺,預留1臺機位供二期工程,帶寬為2.0m,單機處理能力為20~40m3/h,污泥脫水機配套設置污泥螺桿泵2臺、沖洗水泵2臺。設計脫水前污泥含水率為98.5%,脫水后污泥含水率為80%;脫水機運行時間為6~8h/d。

絮凝藥劑采用高分子聚丙烯酰胺(PAM),加藥量按干泥量的0.4%考慮,采用全自動絮凝劑制備、投加設備,數量1套,配藥能力3~5kgPAM/h,藥劑濃度為0.1%~0.5%。

污泥脫水機房旁設污泥斗,有效容積為30m3,2臺污泥脫水機的污泥匯集至1臺水平螺旋輸送機,再經傾斜螺旋輸送機提升進入污泥斗,由污泥斗底部的電動刀閘閥控制,重力落入運泥卡車中,泥餅外運,經堆肥處理實現無害化處置。

3.11中水回用

工程出水水質較好,帶式污泥脫水機的濾帶沖洗全部采用處理后尾水。廠區內設置中水回用系統,在脫水機房內設置隔膜式氣壓罐一套,有效容積為1.36m3,設計壓力等級為1.0MPa,水源來自出水井,中水管網覆蓋全廠,場內綠化澆灌、生產車間地面沖洗、道路沖洗、車輛及設備清洗等全部采用處理后的尾水,節約了廠區自來水消耗量。

4運行效果

污水處理廠2013年日常監測的具體運行數據(月平均值)。根據監測結果,出水各項水質指標均達到了《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)中的一級A標準,出水水質穩定。

5設計特點

(1)預處理系統的水解酸化池采用泥法工藝運行,污泥濃度能達到20g/L,集生物降解、物理沉降和吸附于一體,污水中的顆粒和膠體污染被截留吸附后降解,對于提高污水的可生化性效果明顯。

(2)二級生化處理采用“組合式C-AAO生化沉淀池”:以改良型AAO工藝的生化池與二沉池為基礎,整合硝化液回流、污泥回流、剩余污泥排放等輔助功能于一體,該池型具有占地面積小、投資省、能耗低、原水適應能力強、運行管理方便的突出優點。

(3)三級處理采用“混凝沉淀+轉盤濾池”工藝,有效保證出水的各項指標,設備簡單可靠,運行效果好。

6結語

總之,改良型AAO工藝由于其良好穩定的污水處理能力,十分適用于城市污水的處理。且從實際情況來看,該工藝設計對今后污水處理廠的提高排放標準有很強的適應性,應在污水處理系統中應用發展。

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