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上海錕澤節能設備有限公司


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煉油廠催化裂化爐余熱回收售后保障 余熱鍋爐

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所  在  地上海

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更新時間:2022-10-02 09:23:27瀏覽次數:881次

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所在地區:上海上海

聯系人:黃容 (銷售經理)

產品簡介

本設備為一種用于煉油廠催化裂化余熱回收換熱設備,由蒸汽過熱器、蒸汽發生器和軟水預熱器組成,適用于煉油廠余熱回收產生工藝生產所必需的過熱蒸汽,具有傳熱效率高、結構緊湊、流體阻損小、無檢修、使用壽命長等優點。

詳細介紹

 煉油廠應用熱管式蒸汽發生器


  本設備為一種用于煉油廠催化裂化余熱回收換熱設備,由蒸汽過熱器、蒸汽發生器和軟水預熱器組成,適用于煉油廠余熱回收產生工藝生產所必需的過熱蒸汽,具有傳熱效率高、結構緊湊、流體阻損小、無檢修、使用壽命長等優點。


1、普通列管式廢熱鍋爐與熱管式蒸汽發生器的比較
煉油廠采用普通列管式廢熱鍋爐進行煙氣余熱回收,雖有成效但不可避免普通列管式換熱器所存在的缺點,如:換熱效率低,金屬耗量大,溫差應力大,列管與管板的角焊縫極易斷裂,停車檢修非常頻繁(約2個月檢修一次),使用壽命很短,對整個生產過程的正常進行影響較大,造成很大的損失。


  如何高效率的利用較少的金屬耗量對高溫煙氣進行余熱回收,以及如何避免列管式換熱器所存在的這些缺點,而且對前后連接設備不改動或基本不改動,是許多煉油廠亟待解決的問題。 

一、工作原理的差別 
熱管式蒸汽發生器在工作原理上具有列管式換熱器所*的*性。

      ①列管式換熱器的工作原理是:高溫煙氣走管程從列管內流過,解析脫氧水走殼程從列管之間穿過,通過列管管壁進行熱交換,產生的飽和蒸汽進入汽包。整個傳熱是通過金屬壁來完成的,熱阻高,傳熱系數低,因而效率低,蒸汽產量不高。由于兩種流體的溫差較大,所以列管管端角焊縫易開裂,造成殼程、管程兩種流體相串,設備只好停車檢修。 

      ②熱管式換熱器的工作原理:首先說明熱管式蒸汽發生器的主要傳熱元件--熱管的工作原理:熱管是一種具有*導熱性能的傳熱元件,早應用于航天行業,它通過在全封閉真空管內工質的蒸發與凝結來傳遞熱量,管外纏繞高頻焊翅片,具有*的導熱性、良好的等溫性、冷熱兩側的傳熱面積可任意改變、可遠距離傳熱、可控制溫度等一系列優點。由熱管組成的熱管式蒸汽發生器具有傳熱效率高、結構緊湊、流體阻損小、利于控制露點腐蝕等優點。

     煉油廠熱管式蒸汽發生器的工作原理:通過優化設計,采用新型換熱結構,利用了高效傳熱的熱管,設備采用對稱結構,兩側箱體通過高溫煙氣,中間設備主體走解析脫氧水之后煙氣先從一側箱體的入口進入,橫掠沖刷熱管,熱量通過熱管傳遞至設備主體,產生的飽和蒸汽進入汽包。由于熱管是單支點焊接,可以自由伸縮,所以不存在溫差應力問題。
二、設備結構的差異 

      列管式換熱器的結構 附圖1是煉油廠原來使用的列管式廢熱鍋爐簡圖:設備為臥置,1為煙氣進口管箱,2為出汽口,3為煙氣出口管箱,4為管板,5為進水口,6為換熱管,7為鞍式支座。 高溫煙氣從煙氣進口管箱1進入,從換熱管6內通過進入煙氣出口管箱3,過冷水從進水口5進入殼體8,與煙氣通過換熱管6管壁進行熱交換,蒸汽產生后由出汽口2進入上升管。換熱管管壁溫度與端口處管板的溫度差別較大,且換熱管兩端均與管板焊接,長度方向上的自由變形受到束縛,因而產生較大的溫差應力,所以換熱管6端口與管板連接的焊縫易出現裂紋,導致冷熱兩種流體相串,不得不停車檢修。

      熱管式蒸汽發生器的結構 高溫煙氣與水*分開,其傳熱是通過熱管傳遞的,即冷熱流體即使在熱管損壞的情況下也不會相串。經過熱管換熱計算確定了箱體的外形尺寸,其橫截面為方形,既保證了熱管表面不易積灰,也保證了熱管具有較高的傳熱系數和熱管的攜帶極限;經過水動力循環計算,確定了設備主體的合理尺寸、內部熱管的長度及熱管合理的排布方式。由于是通過熱管內工質的蒸發與凝結來傳遞熱量,所以冷熱流體是*被分開的,即使幾根熱管損壞,煙氣和水、水蒸汽都不會相串,因而使用壽命比列管式換熱器長很多,一般達到5-6年,且生產期間無須頻繁檢修,只是在正常大修時做例行檢查即可。整個設備的結構可保證對周圍其它設備不做很大的調整,安裝非常簡單。 

      該換熱器在青州宏潤煉油廠、昌邑石化煉廠等多家煉油廠使用后,取得了良好的效果,蒸汽產量提高到原廢熱鍋爐產量的2.5倍,杜絕了停車檢修,使用壽命可達6年,是原來廢熱鍋爐使用壽命的5倍。為企業創造了很高的經濟效益,設備投資在4個月內即可收回。


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