處理量 |
3000m3/h |
加工定制 |
是 |
主體材質(zhì) |
玻璃鋼 |
品牌 |
天環(huán)凈化 |
顏色 |
綠色 |
海安釀造一體化廢水處理設(shè)備安裝調(diào)試硫氰酸銨本身有毒,在廢水處理系統(tǒng)內(nèi)分解時(shí),化學(xué)需氧量較高,會(huì)產(chǎn)生有毒氣體,對(duì)活性污泥影響較大。生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)踐證明,A/O2工藝進(jìn)水中硫氰酸銨質(zhì)量濃度達(dá)到1.5g/L以上時(shí),A/O2系統(tǒng)會(huì)受到較大程度的影響,因此需要盡可能降低進(jìn)水硫氰酸銨濃度。
海安釀造一體化廢水處理設(shè)備安裝調(diào)試
酒糟水就是在釀酒過程中將酒精蒸餾完畢后剩下的“原液"。我們生活中常常用到的米酒水(有的地方稱為甜酒)就是酒糟水的一種。酒糟水,除了含有豐富的淀粉和少量的酒精外, 還含有大量的蛋白,氨基酸,維生素,核酸,核糖等多種微量元素。所以酒糟水可以經(jīng)過處理后作為動(dòng)植物的飼料或廢料來源。在米香型白酒釀造過程中,大米中的淀粉基本被消化完畢,而大米中的大部分蛋白、粗脂肪則以COD 的形式殘留在酒糟水中,經(jīng)檢測(cè),米香型白酒釀造過程中產(chǎn)生的酒糟水的COD 約為50 g/L。目前已有不少相關(guān)實(shí)驗(yàn)性報(bào)道利用堿提酸沉法回收利用酒糟水中的米蛋白,以減輕后續(xù)的廢水處理壓力,但多局限于理論領(lǐng)域、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)結(jié)論領(lǐng)域及一些中小型試驗(yàn)領(lǐng)域。同時(shí)此類處理方式不可避免會(huì)遇到堿提酸沉后續(xù)排污問題、蛋白回收后的干燥、儲(chǔ)存問題、高堿濃度下蛋白質(zhì)變性問題、美拉德反應(yīng)產(chǎn)生褐變問題、甚至產(chǎn)生有毒物質(zhì)Lysinoalnin,這些問題得到充分解決后才能進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。白酒廢水經(jīng)過車間排水管道收集后匯入車間外初級(jí)沉淀池,經(jīng)格柵和初級(jí)沉淀的作用去除酒糟和大顆粒懸浮物后自流至調(diào)節(jié)池,均衡水質(zhì)和水量。調(diào)節(jié)池出水經(jīng)提升泵提升至混凝沉淀一體化設(shè)備中,并向混凝區(qū)投加混凝劑(PAC、PAM)和NaOH,利用混凝劑的吸附和凝聚作用去除廢水中細(xì)微懸浮物和膠體微粒,同時(shí)去除廢水中的總磷,并將廢水pH值調(diào)至7.5~8.0,以滿足后續(xù)生化處理所需條件,尤其保證厭氧反應(yīng)所需堿度?;炷恋沓爻鏊粤髦罙BR厭氧池,利用厭氧菌降解有機(jī)物以減輕系統(tǒng)后續(xù)工藝的處理負(fù)荷,同時(shí)利用厭氧發(fā)酵作用殺滅部分致病菌。ABR厭氧池出水自流進(jìn)入缺氧池處理,缺氧池中與內(nèi)循環(huán)回流的泥水混合物混合反應(yīng),起到反硝化脫氮的作用。隨后進(jìn)入接觸氧化池內(nèi),好氧微生物利用外界提供的氧氣,將污水中的有機(jī)污染物進(jìn)一步分解,一部分用于合成微生物自身結(jié)構(gòu)形成污泥,另一部分則被好氧微生物分解為CO2和H2O,釋放到大氣中,水中的有機(jī)污染物在好氧階段被大量去除。在MBR池污水經(jīng)泥水分離后進(jìn)入清水池可達(dá)到外排標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)所產(chǎn)生的物化污泥和剩余污泥排入污泥濃縮池,定期經(jīng)過廂式壓濾機(jī)降低污泥含水率,污泥濃縮池上清液和廂式壓濾機(jī)的濾液回流至調(diào)節(jié)池進(jìn)行處理。泥餅外運(yùn)進(jìn)行衛(wèi)生填埋處置。
1、廢水處理A/O2工藝流程
2、影響A/O2工藝運(yùn)行的進(jìn)水水質(zhì)因素及優(yōu)化
對(duì)A/O2工藝運(yùn)行來說,進(jìn)水水質(zhì)的管控尤為重要。A/O2工藝屬于活性污泥法廢水處理工藝,活性污泥對(duì)有害物質(zhì)有一定的承受限度,超過這個(gè)限度,活性污泥就會(huì)被抑制,進(jìn)而影響廢水處理效率。A/O2工藝入曝氣池污水中有害物質(zhì)的質(zhì)量濃度要求為:硫氰酸銨<22mg/L、礦物油<50mg/L、硫化物<50mg/L。
2.1 硫氰酸銨
硫氰酸銨本身有毒,在廢水處理系統(tǒng)內(nèi)分解時(shí),化學(xué)需氧量較高,會(huì)產(chǎn)生有毒氣體,對(duì)活性污泥影響較大。生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)踐證明,A/O2工藝進(jìn)水中硫氰酸銨質(zhì)量濃度達(dá)到1.5g/L以上時(shí),A/O2系統(tǒng)會(huì)受到較大程度的影響,因此需要盡可能降低進(jìn)水硫氰酸銨濃度。
焦化廠產(chǎn)生硫氰酸銨最多的工藝是采用HPF的脫硫工段,在脫硫過程中產(chǎn)生硫氰酸銨副鹽,脫硫液中硫氰酸銨質(zhì)量濃度一般在150g/L左右,以如此高的濃度進(jìn)入A/O2系統(tǒng),會(huì)對(duì)廢水處理系統(tǒng)造成沖擊,生產(chǎn)運(yùn)行中,應(yīng)嚴(yán)禁脫硫液進(jìn)入A/O2工藝處理系統(tǒng)。因此在生產(chǎn)操作中需做好以下幾點(diǎn):
(1)控制脫硫系統(tǒng)的煤氣夾帶水進(jìn)入脫硫系統(tǒng)。
(2)將脫硫系統(tǒng)發(fā)生事故時(shí)的收集入脫硫系統(tǒng)。
(3)將雨季脫硫區(qū)域的積水及日常脫硫區(qū)域的地坪掃水收集入脫硫系統(tǒng)。
2.2 礦物油
廢水處理系統(tǒng)來水剩余氨水包括配煤水分、煉焦化合水、粗苯分離水、地坪掃水等,在冷凝工段,與焦油分離后,經(jīng)過剩余氨水罐沉淀、除焦油器除油、蒸氨塔除油后,蒸氨廢水中礦物油一般能滿足A/O2工藝處理要求。
A/O2工藝進(jìn)水中礦物油含量高,一般是粗苯系統(tǒng)洗油進(jìn)入冷凝工段造成的。洗油密度在1.03×103kg/m3~1.06×103kg/m3,與剩余氨水密度相差不大,進(jìn)入剩余氨水系統(tǒng)后,不容易實(shí)現(xiàn)分離,會(huì)造成進(jìn)入生化系統(tǒng)的廢水礦物油含量超標(biāo),進(jìn)而影響生化運(yùn)行。
洗油進(jìn)入剩余氨水造成生化進(jìn)水礦物油含量超標(biāo)的原因有以下幾種:
(1)粗苯系統(tǒng)洗油打入冷凝工段。為了降低洗油對(duì)生化系統(tǒng)的影響,粗苯系統(tǒng)的洗油應(yīng)盡可能不打入冷凝工段。洗油必須打入冷凝工段時(shí),應(yīng)采用少量、多次的方法。
(2)終冷塔阻力高,使用洗油沖洗終冷塔后,廢油打入冷凝工段。
生化進(jìn)水礦物油質(zhì)量濃度一般要求小于50mg/L[2],實(shí)際運(yùn)行中,控制礦物油質(zhì)量濃度小于250mg/L,以保證生化系統(tǒng)能正常運(yùn)行。
2.3 硫化物
廢水處理A/O2工藝進(jìn)水中硫化物含量高時(shí),A池水面出現(xiàn)硫泡沫,好氧池污泥中出現(xiàn)淡黃色小顆粒、污泥松散,降解COD能力差。
若脫硫運(yùn)行效果不好,脫硫塔后煤氣中硫化氫含量較高,煤氣中的硫化物在終冷塔、粗苯分離水中富集,進(jìn)入冷凝工段,最終造成生化進(jìn)水硫化物超標(biāo)。因此脫硫工段的穩(wěn)定運(yùn)行,對(duì)降低生化進(jìn)水硫化物含量是有利的。
A/O2工藝進(jìn)水硫化物質(zhì)量濃度一般要求小于50mg/L,生產(chǎn)實(shí)踐證明,蒸氨廢水硫化物質(zhì)量濃度小于90mg/L時(shí),對(duì)生化運(yùn)行不會(huì)造成影響。當(dāng)蒸氨廢水硫化物質(zhì)量濃度大于90mg/L時(shí),根據(jù)蒸氨廢水量及硫化物濃度,在生化系統(tǒng)氣浮池進(jìn)水口投加相應(yīng)量的,能消除硫化物超標(biāo)的影響。硫化物去除反應(yīng)為S2-+FeSO4=FeS↓+SO42-。
2.4 NH3-N
在廢水生物處理中,一般按BOD(55日生化需氧量)計(jì)算氮的需要量,若按BOD5與NH3-N質(zhì)量濃度之比為100∶5來調(diào)節(jié)NH3-N濃度,則能滿足微生物對(duì)氮的要求。但是實(shí)際運(yùn)行中,不方便檢測(cè)BOD5,根據(jù)進(jìn)水COD濃度調(diào)節(jié)進(jìn)水NH3-N濃度也是可行的。經(jīng)過化驗(yàn),A/O2工藝進(jìn)水BOD5占COD的34%~36%,結(jié)合生產(chǎn)運(yùn)行,按進(jìn)水COD與NH3-N質(zhì)量濃度之比為(40~60)∶1來調(diào)節(jié)NH3-N濃度,能滿足A/O2工藝運(yùn)行需要,且不會(huì)因?yàn)镹H3-N過高而造成廢水處理費(fèi)用增加。
2.5 COD
遷安中化公司剩余氨水COD在7000mg/L~9000mg/L,蒸氨廢水COD在5000mg/L~7000mg/L,如此高的COD直接進(jìn)入A/O2生化處理系統(tǒng),活性污泥會(huì)受到?jīng)_擊,造成污泥松散、污泥指數(shù)上升、降解COD能力下降。實(shí)踐證明,對(duì)A/O2工藝來說,進(jìn)水COD控制在3000mg/L~3500mg/L,有利于生化系統(tǒng)穩(wěn) 3、影響A/O2工藝運(yùn)行的指標(biāo)控制因素及優(yōu)化
海安釀造一體化廢水處理設(shè)備安裝調(diào)試
3.1 溫度
溫度是影響活性污泥生長與生存的重要因素,不同類型的活性污泥有不同的適宜生長溫度。
原設(shè)計(jì)要求生化處理A/O2系統(tǒng)適宜的溫度是25℃~38℃,不超過40℃。但實(shí)際運(yùn)行中,當(dāng)水溫超過37℃時(shí),在同樣的鼓風(fēng)機(jī)負(fù)荷下,O1池、O2池溶解氧明顯偏低,生化出水COD明顯提高;當(dāng)水溫低于30℃時(shí),生化出水COD也出現(xiàn)相應(yīng)的提高。
由表2可知,A/O2工藝溫度宜控制在30℃~36℃,溫度控制過高、過低,都會(huì)造成生化出水COD含量偏高。
3.2 溶解氧
原設(shè)計(jì)要求O1池、O2池溶解氧從進(jìn)水端到出水端逐漸升高,控制出水端溶解氧質(zhì)量濃度在2mg/L~4mg/L。實(shí)際運(yùn)行中,O1池進(jìn)水經(jīng)過“之"字型的3個(gè)36m長的廊道后,到達(dá)出水端,O2池進(jìn)水經(jīng)過1個(gè)36m長的廊道后,到達(dá)出水端。按原設(shè)計(jì)運(yùn)行,A/O2工藝存在以下問題:
(1)為了保證溶解氧含量從進(jìn)水端到出水端逐漸升高,好氧池內(nèi)大部分分支壓縮風(fēng)截門開度不大。壓縮風(fēng)截門開度小,易造成曝氣盤堵塞,好氧池內(nèi)集泥。
(2)廢水在O1池內(nèi)氨化作用顯著,經(jīng)過O1池后,廢水NH3-N含量上升,O2池成為降解NH3-N的主要場(chǎng)所,與原設(shè)計(jì)好氧池的作用不符。
(3)O2池降解NH3-N負(fù)荷較高,A/O2工藝運(yùn)行稍有問題時(shí),出水NH3-N含量便隨之波動(dòng)。
針對(duì)以上問題,調(diào)整好氧池運(yùn)行模式:
(1)打開O1池、O2池進(jìn)水端所有分支壓縮風(fēng)截門,盡可能地提高好氧池前端溶解氧含量。O1池第二廊道溶解氧質(zhì)量濃度由<1mg/L提高至3mg/L左右。
(2)根據(jù)O1池、O2池出水指標(biāo),關(guān)小出水端分支壓縮風(fēng)截門。出水端溶解氧屬于剩余溶解氧,是浪費(fèi)掉的氧氣,關(guān)小部分壓縮風(fēng)截門后,可相應(yīng)地降低鼓風(fēng)機(jī)電流,減少電消耗。好氧池溶解氧調(diào)整前
由表3可知,好氧池溶解氧控制調(diào)整后,A/O2工藝內(nèi)COD、NH3-N指標(biāo)明顯下降。
3.3 沉降比
原設(shè)計(jì)要求O1池、O2池沉降比控制在25%~40%,運(yùn)行中存在以下問題:
(1)O1池污泥負(fù)荷較高,COD降解不,出水COD偏高。
(2)O2池污泥負(fù)荷過低,污泥老化,易分解產(chǎn)生懸浮物,造成出水濁度、COD偏高。
針對(duì)以上問題,調(diào)整生化系統(tǒng)沉降比控制指標(biāo):
(1)提高O1池沉降比至45%~55%,降低污泥負(fù)荷,降低出水COD。
(2)降低O2池沉降比至20%~30%,提高污泥負(fù)荷,降低出水懸浮物含量。
3.4 堿度
原設(shè)計(jì)O1池、O2池堿度控制在300mg/L~500mg/L,堿度偏低時(shí),增加系統(tǒng)固堿投加量。運(yùn)行中存在問題如下:
(1)O1池幾乎不消耗堿液,O2池消耗堿液較大。同時(shí),為保證O2池的硝化作用,O2池堿度控制在400mg/L~500mg/L,造成出水堿度高,浪費(fèi)堿液。
(2)固堿是袋裝的,每天需要專人溶解2t左右,工作量大。同時(shí),傾倒固堿時(shí),堿面飛揚(yáng),現(xiàn)場(chǎng)操作環(huán)境惡劣。
(3)固堿成本較高。
(4)O1池、O2池的加堿管道、閥門經(jīng)常被結(jié)晶堵塞,造成系統(tǒng)不能及時(shí)調(diào)節(jié)堿度,致使出水指標(biāo)波動(dòng)。
針對(duì)以上問題,調(diào)整操作如下:
(1)強(qiáng)化O1池硝化作用,降低O2池堿度至150mg/L~250mg/L,減少堿液浪費(fèi)。
(2)O1池、O2池由投加固堿逐漸改為投加液堿,節(jié)省人力,降低運(yùn)行費(fèi)用,同時(shí)也避免加堿管道堵塞而引起系統(tǒng)的波動(dòng)。
經(jīng)過以上工藝優(yōu)化,廢水處理A/O2工藝出水指標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)長期、穩(wěn)定達(dá)標(biāo),系統(tǒng)抗沖擊能力顯著增強(qiáng)。同時(shí),二沉池出水COD由320mg/L降低至250mg/L,以A/O2工藝進(jìn)水COD平均3150mg/L計(jì)算,COD處理效率由90%提高至92.1%。另外,減少4個(gè)崗位定員,每月節(jié)約人力支出近2萬元;使用固堿改為液堿,每月節(jié)約藥品費(fèi)用近5萬元;降低出水堿度,每月節(jié)約堿液消耗3萬元左右,合計(jì)可使焦化廢水噸水處理費(fèi)用降低2元左右。