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污泥壓濾機板框式的故障原因及解決辦法
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- 【資料簡介】
污泥壓濾機板框式的故障原因及解決辦法
故障原因分析
(1)濾布左、右拉板器不同步,動作遲緩(壓濾機運行環境較差,在實際操作中,拉板器容易被電石泥腐蝕,造成動作速度減緩,不同步;須定期對拉板 器清理、潤滑)。
(2)溢流閥壓力過大(要求每天在操作過程中 定時檢查)。
(3)壓板的張開度達不到標準要求(60~65cm)。
(4)兩側拉板器鏈條松緊程度不同(校正)。
(5)傳動軸設計、結構、使用強度滿足不了現有 的工藝要求。
(6)傳動軸軸承潤滑不到位(定期潤滑)。
(7)操作不規范,技能不過關(加強管理)。
修復:
板塊損壞的解決方法:
1、建議使用尼龍清洗刮刀,定期清除進料口的污泥;
2、檢查濾板,清理排水口。打開相應閥門,釋放壓力;
3、仔細清理濾板,修復濾板;
二、修復步驟:
1、清理溝槽,保持溝槽干凈;
2、黑白兩種修補劑按1:1的比例調配好;
3、調配好的修補劑涂在溝槽上,涂滿為止;
4、快速套好濾布,那濾板擠在一起,使修補劑和濾布粘在一起,擠平溝槽;
5、擠壓一段時間后,粘膠自然成型,板框就可正常使用。
發展趨勢
壓濾機的組成部分,都隨著有關技術的更新,不斷的改進,向著簡單、實用、節能、自動化程度高的方向發展。比如:
機架結構由原有的鋼板焊接式改變為型材的焊接、螺栓連接方式,使整體強度增加、拆卸安裝方便,并保證了使用壽命。
進料管路由單一膠管進料,演變成多路同時進料,或者是濾室全部連通,大口徑管路同時進料,節約了時間,提高了效率等等。
負載感應變量泵,比例閥控制的液壓系統, 大大地減少了能源浪費,是今后的發展方向,將逐步取代定量泵、簡單開關閥控制的液壓系統。
電氣控制系統,由簡單的接觸器、繼電器控制發展到現今的PLC控制,實現了遠程控制和可視化控制,降低了工人操作的危險和勞動量,保證了系統的運行安全。
有理由相信今后壓濾機會朝著更節能、、實用的方向發展。
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