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儲罐自力式氮封閥故障排除辦法
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- 【資料簡介】
- 儲罐自力式氮封閥故障排除辦法
氮封閥在加工或者裝配時收到了工藝更的影響,都有可能造成氮封閥出現內漏,主要問題還是在限位的開關上,主要是由于限位開關的動作比較的固定,由于閥門控制上介質在運行時對調節閥的不斷的沖刷與模式,就會導致閥門關不上而導致出現內漏的問題。這個問題的出現主要就是調整好限位開關的位置,就可以解決。分析了氮封閥出現故障的原因 ,并采取相應的措施解決問題。同時對一個特殊故障做了詳細分析儲罐自力式氮封閥故障排除辦法下面還有其它的問題的出現:
1,調節閥在調試時不當導致了內漏。
2,由于氮封閥在控制部分出現故障。主要是因為氮封閥在閥門的限位開關、過力矩開關等各種因為,上面也有一定的介紹。由于這些問題的出現就會導致密封面的磨損或者或者出現腐蝕:主要表現在出現沙眼麻點刮痕等,這也是造成內漏一個問題。這樣問題的出現主要還是在調整上下功夫。
3,由于電動執行器的零位設定不準確,這個就是導致閥門不能夠全關。主要調整方法:手動的關閉閥門,或者用手動關閥等擰不懂了在往回半圈,這個來調整調節限位。
4,閥門是下推的關閉型式,如果執行器的推力不夠大,也會導致閥門不能夠全關閉,這也是出現內漏的主要問題之一。解決辦法:更換大推力的執行機構,或該為平衡型閥芯以減小介質不平衡力。氮封閥就是依控制精度高,特別在流量的控制上,而且在安裝結構上有著明顯的優勢,而廣泛的使用在工業化的控制系統上,不然在我們使用氮封閥時,還是要出現各種問題來困擾我們,今主要就是為大家講述氮封閥內漏的原因及處理方法,從出現問題的因原因與解決方法上分析,對維修人員有著很好的提升。分析了氮封閥出現故障的原因,并采取相應的措施解決問題.同時對一個特殊故障做了詳細分析.儲罐自力式氮封閥故障排除辦法障和處理
(1)某大芳烴裝置開車初期,發現24臺氮封閥工作都不正常。拆閥檢查,發現氮封閥的氣導閥、主閥和兩個閥芯室內壁等沾了一層厚厚的污垢,經過擦拭,涂潤滑脂后能正常使用。在閥座處還發現了一些焊渣導致開車后管道內的鐵銹、殘存的雜物等被氮氣吹到了氮封閥內,使主閥不能回到閥座上。
(2)導壓管堵塞。如果導壓管堵塞,氮封閥沒有反饋信號,也會造成氮氣不停地向罐內補充,按照預定步驟檢查是否屬于此類原因。
(3)彈簧彈力變小。如果氣導閥、主閥和兩個閥芯室不臟,而且導壓管也未堵塞,應檢查氣導閥下面小彈簧的彈力,若彈力減小,會使氮封閥不停地補氣。可以將彈簧拉長,增加其彈力。
(4)密封圈損壞。氣導閥在工作過程中動作較頻繁。使密封圈經常受到閥座的沖擊,導致密封圈磨損或斷裂,起不到密封作用,更換密封圈即可。
(5)控制氣入口與氣導閥出口裝反。這屬于產品質量問題。結合氮封閥的工作原理圖,即可作出判斷。
本實用新型公開了一種帶有高效指揮器的氮封閥,包括腔體,閥桿和閥芯,還包括套設于閥桿上的彈簧和刮板,且所述彈簧的兩端與腔體的下端面和閥芯的上端面固定連接,所述刮板與閥桿轉動配合,所述刮板的下端面固定有齒輪一,所述閥桿的側壁上設置有用于驅動齒輪一轉動的驅動組件,所述腔體內設置有壓力平衡組件,所述腔體內固定有主膜片和備用膜片,且主膜片和備用膜片均與閥桿固定緊密連接,解決了因主膜片破裂未及時收集處理導致膜片在腔室內被腐蝕,后期不易處理的問題.
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